-5 cm/s,最小值为1.17×10
-6 cm/s,平均值为9.62×10
-6 cm/s,变水头试验结果为3.705×10
-6 cm/s,围井内注水法测得的结果为5.925×10
-7 cm/s.即渗透系数比原地层降低了三个数量级.
2.2.3 开挖检查
在渗透试验结束后,对围井内部和外部的一侧进行开挖检查,开挖深度内部为6.8 m,外部为5.7 m,露出了4.2 m高的墙体(上部1.5 m没有旋喷).从外观看,墙体连续性、胶结性都较好.经实测,最大桩径为2.56 m,最小桩径为1.36 m,平均桩径为1.84 m,墙体搭接处最小厚度为0.88 m.
3 应用实例
3.1 上游围堰旋喷灌浆防渗墙施工
上游围堰旋喷灌浆防渗墙作为枯水围堰的主要防渗措施,并作为大坝的一部分起永久防渗作用,河床覆盖层属第四纪河床冲积物,级配不良,中小粒径偏少,局部地段有较大粒径卵石.设计单排桩防渗,桩距1.0 m,胶结强度R28=1.5~2.2 MPa,渗透系数小于等于10-6 cm/s.防渗墙轴线长400 m,孔底入基岩至少0.5 m,最大孔深51.0 m,共计旋喷桩408个,钻孔总进尺11500 m,喷浆10074 m,成墙面积9897 m2.
3.1.1 施工参数
在施工中,通过调整提升速度控制桩径来保证墙体的连接,提升速度介于15~26.7cm/min,根据孔序、孔深和孔斜情况调整参数,见表1(表中δ为偏斜率).
3.1.2 施工质量控制及效果
旋喷防渗墙体需深入基岩0.5 m以上,保证墙体与基岩的连接.施工时分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序孔,按逐序加密的原则施工,将Ⅰ序孔作为勘探孔,每个孔必须作基岩鉴定,对于Ⅱ,Ⅲ序孔根据Ⅰ序孔确定的基岩面确定孔深,但终孔时也需取样鉴定.钻孔偏斜率控制标准为小于1%.钻孔完成后即进行测斜,尽快提交资料.工程师根据孔序、孔深和孔斜情况按表1中的数据调整提升速度,对于偏斜率大于1%的孔,采用降低提升速度来增加桩径或增加附加桩的方法解决.

旋喷灌浆防渗墙的施工,减少了基坑渗水量,降低了大坝心墙区施工难度,说明防渗墙有较好的连续性和防渗性.
3.2 左岸河床地基加固
在主坝左岸坡脚处,横贯心墙区有一近似垂直长约140 m的岩坎直插入河床,相邻覆盖层属第四系河流冲积物形成的砂卵石层,粒径最大140 mm,砾石成分以硅质、钙质为主,并夹有厚约6 m的粉细砂层,局部还有类似坡积物块石地层出现.此区域覆盖层沉积条件较差,密度低,不能满足心墙区的承载要求.经过多种方案比较,采用高压旋喷灌浆对此区域基础进行加固.帷幕防渗轴线上、下游两侧边坡陡直,布置旋喷桩间距为1.5 m×1.5 m,其他区域桩间距为2.5 m×2.5 m,并按1∶1的坡度降低旋喷桩高程,最小旋喷桩高度为5 m,形成坡角为45°的地基加固区.
为检测旋喷加固地基的效果,由黄河水利委员会勘测设计院物探总队采用“附加质量法”及弹性波速法,对地基物理力学参数进行原位测试.在旋喷地基加固区均匀布置检测点位12处,其中4号、5号、6号和9号点布置于旋喷桩桩位处,其余各点均布置于4个旋喷桩的中心处.1号至5号点位分别作了喷浆前后两次检测,其余各点仅作喷浆后一次检测. 检测结果表明:在喷浆前各点位的物性参数相近,地基承载力在342~359 kPa之间,平均值在347.6kPa;原位密度在2.246~2.292g/cm3之间,平均值为2.256 g/cm3;在旋喷灌浆加固后,桩间和桩位上各点物性参数均有不同程度的提高.对于桩位点,地基承载力平均值为3 052 kPa,比加固前提高7.77倍;原位密度平均值为2.456g/cm3,比加固前提高8.87%;对于桩间点,地基承载力平均值为933kPa,比加固前提高1.68倍;原位密度平均值为
2.365g/cm3,比加固前提高4.83%.
3.3 地下工程的补救
3.3.1 “老虎嘴”处理
在混凝土防渗墙轴线靠近左岸处有一垂直高约20 m凹向岸坡约6 m的反坡,俗称“老虎嘴”,如全部挖除突出的岩石(约80 m2,承包商所提双轮铣工作效率为0.04 m2/h),需要长时间开挖且影响相邻槽孔的施工,将使处于大坝关键线路上混凝土防渗墙的施工工期施后,且增加较多投资.经多方案比较,采用对突出岩石保持原状基本不开挖,在防渗墙轴线及上、下游侧增加3排旋喷灌浆桩,形成厚约3 m的旋喷防渗墙,有效地堵住“老虎嘴”.在防渗墙底部帷幕灌浆完成后,对此段旋喷灌浆防渗墙打检查孔压水试验,透水率满足技术规范要求,表明此种方案是合适、有效的.
3.3.2 防渗墙原1号槽修补
混凝土防渗墙分两期施工,第一期原1号槽孔在浇筑混凝土过程中,比设计高程欠浇约11 m,在处理原1号槽孔施工质量问题的过程中,多次发生塌孔,原地层已发生扰动.如果对混凝土的缺陷部位(宽2.8 m、深约11 m),采用支护边坡明挖补浇混凝土,由于受地下水的影响,很可能发生塌方,给施工造成困难.受围井试验的启发,在缺陷部位的周围布置高压旋喷桩,将缺陷部位包在旋喷桩中间.在旋喷灌浆施工完成后,对槽孔缺陷部位开挖至原防渗墙顶部高程,形成了一宽2.8 m、厚1.2 m、深约10 m的槽孔,直接浇筑缺陷部位混凝土.采用这种处理方案,旋喷桩对地层起加固和防渗作用,且无地下水影响,大大降低了施工难度,加快了施工速度.
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